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神木煤化工能源公司:以“改”促“提效” 为设备稳定运行加码

发布时间:2024-03-22

为落实降本增效部署安排,不断提升设备管理的新途径、新方法。神木煤化工能源公司对脱硫循环水泵B泵体实施了技改项目,经过一个月的试运行,目前水泵运行稳定性已达到预期效果。

据悉,因该公司脱硫运行方式的调整及系统改造,部分设备不再需要循环水进行冷却,从而循环水用量大幅度降低,用水量每小时减少约100吨。这使得循环泵长期处在憋压状态下运行,导致泵体振动频繁,基础出现松动,泄漏现象增加,给生产稳定运行带来了安全隐患。

该公司相关技术人员通过查找资料、实地调研、积极思考、提出大胆想法,根据循环泵实际用水消耗量进行计算、选型,最终确定将原75KW电机更换为45KW,原泵体流量200m³/h更换为100m³/h,扬程80m不变,解决出口压力大问题;针对基础松动问题决定对原基础破除,重新灌浆打造合格的基础。这一改造方案一经通过后,检修人员通过紧密、高效协作,克服时间紧、工作量大、安全隐患多等困难,顶着严寒,加班加点,将原本10天的工期缩短至5天完成了改造,并组织相关部门进行验收,试转参数,各项指标参数均达到预算目标值。

据了解,经过改造后,单台循环水泵每小时能够节约电能30KW,每年节约生产成本7万余元。下一步,能源公司将持续坚持设备优化管理措施,挖潜增效,技术创新,提高设备安全运行保障能力。